江西铜业集团公司

揭秘高压辊磨机:“破碎新势力”如何炼成?

2025-05-12 09:52:51.0 来源:总编室板块

 

时间的刻度,亦是奋斗的标尺。在德铜高质量发展的进程中,高压辊磨机技术在矿山的成功应用,书写了具有重要里程碑意义的一页。 

从开工建设到设备投产试运行仅用168天,展现惊人“德铜速度”;设备极速达产达标后,创造了“碎矿产品粒度P80铜行业新低、系统台效历史最好水平”的重大历史性突破……高压辊磨机以其卓越的表现,俨然成为矿山的“破碎新势力”。 

时光回溯到2023年7月5日,德铜决定在泗洲厂二期碎矿工段启动高压辊磨机设备项目建设。作为《泗洲选矿厂高效节能碎磨工艺技术研究》这一重要科研成果的转化项目,它开创了国内高压辊磨机应用于斑岩类铜矿石破碎作业的先河。 

如何在德铜体系下高效高质量完成这一创新设备的安装?怎样才能在复杂条件下实现极速达产达标?如何最大限度发挥新设备的潜能和效益?成为德铜在该项目上所追求的一个个“新目标”。 

 

智者先思而后行,深思熟虑方举步。 

项目申报获批后,德铜泗洲厂党委充分发挥链上党建优势,提前三个多月深度介入项目管理。二期碎矿工段党支部联合德兴项目经理部机关党支部、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司工程设计院党支部,以“党建+技术融创”的方式,开展了以“铜心”同链?互联“三赢”为主题的三联共建,确保把项目打造成“廉洁工程、平安工程和样板工程”。 

“我们通过支部的共建交流,协同优化了设计方案,多维强化了施工安全、进度、质量的全过程监管,高效高质量解决了施工、安装过程中多个技术难题。”德铜相关负责人在回顾这段经历时,对党建与项目建设的双融双促有了更深的体会。 

为确保试运行期间生产顺畅,德铜泗洲厂项目团队未雨绸缪、因地制宜,自主设计出“一种高压辊磨机供矿快速切换装置”,成功实现了新、老系统的“无缝衔接和丝滑切换”。这一装置不仅保障了矿山生产的连续性,更获批国家实用新型专利,彰显了德铜的创新实力。 

2023年12月19日10时38分,随着调度开车指令发出,矿石由圆锥破碎机、单筛流经高压辊磨机,粉饼状产品奔向粉矿仓,带料试车首战告捷。 

 

然而,新设备投料运行不久,多个技术问题接踵而至:动、定辊电流不平衡引发频繁跳闸;振动给矿不均匀引起皮带跑偏、扬尘;原斜插板设计故障频发;下矿漏斗和承重漏斗墙板被磨穿……顿时,引起不少质疑和议论。 

“作为首台新设备,高压辊出现这样或那样的问题很正常,关键要坚定信心、正确面对!要系统思考、逐个分析、各个击破。”德铜迅速组织力量,汇集公司内外部技术骨干和专家协同攻关、集成攻关。 

针对发现的问题,项目团队采取了多项关键技改措施:重新设计优化斜插板,找出最佳参数和安装角度;自行设计主、从协同优化系统,保持动、定辊之间电流平衡;采用新型耐磨陶瓷复合衬板替代锰钢,大幅提升衬板的耐磨性……十余项技术革新改造,使设备问题越来越少,状况越来越好、运行越来越稳。 

高压辊步入平稳高效运行后,德铜再度围绕“多碎少磨、碎磨综合效益最大化”这一战略目标发力。 

针对高压辊磨机应用带来工艺流程新变化,打破原有平衡,德铜迅速组织力量优化圆锥、单筛等关键设备和参数。通过流程改造和参数调整,德铜首次以-5mm含量为新指标,显著提高粉矿含量,优化了磨矿给料。德铜团队深入优化破碎设备参数,调整筛网配置和开车方式,确保了整个破碎系统的协同高效和高压辊磨机的稳定给料。 

截至2025年3月,高压辊累计处理矿石798万吨,系统台效1252.20t/h,-5mm含量75.10%,实现运转率下降、产量不减反增25万吨的历史突破。其中,2024年碎矿P80创新低,泗洲厂多项关键指标创历史最好水平。 

创新这一变量正成为德铜的最大增量。接下来,德铜将进一步大胆探索,把党建引领新质生产力实践运用到更多改造和数智化建设当中,推动党建与高质量发展深度融合。(吕建新)